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工業(yè)蒸汽鍋爐節(jié)能優(yōu)化改造實(shí)踐

  電力能源人都在看,點(diǎn)一下右上方加關(guān)心】

  北極星環(huán)保網(wǎng)訊:引言:伴隨著工業(yè)生產(chǎn)蒸汽鍋爐節(jié)能環(huán)保的慢慢發(fā)展趨勢和轉(zhuǎn)變,原來配套設(shè)施機(jī)器設(shè)備已無法達(dá)到現(xiàn)階段節(jié)能減排工作中必須,需開展環(huán)保節(jié)能提升更新改造。本科學(xué)研究以成都卷煙廠為例子,對(duì)原鍋爐在運(yùn)轉(zhuǎn)中具有的環(huán)保節(jié)能室內(nèi)空間開展了細(xì)膩的剖析,目的性明確提出了提升更新改造構(gòu)思,并詳解了提升更新改造后的運(yùn)作狀況。

  關(guān)鍵字:工業(yè)生產(chǎn)鍋爐;蒸汽鍋爐;環(huán)保節(jié)能;提升;更新改造

  導(dǎo)言

  成都卷煙廠鍋爐房共配有4臺(tái)鍋爐服務(wù)器,均為德國菲斯曼Vito ** x 200型天然氣蒸汽鍋爐,2臺(tái)10t的汽柴油天然氣鍋爐(1#、2#)可點(diǎn)燃柴油機(jī)和點(diǎn)燃燃?xì)舛N方式全自動(dòng)轉(zhuǎn)換、2臺(tái)10t的天然氣鍋爐(3#、4#)僅根據(jù)點(diǎn)燃燃?xì)夤┡颗_(tái)鍋爐較大壓力1.3MPa,額定值水面蒸發(fā)為10t/h。鍋爐輔助系統(tǒng)包含有:1套30m3的柴油機(jī)儲(chǔ)存系統(tǒng),含尺寸儲(chǔ)油罐2組;1套鍋爐給排水系統(tǒng),含2套20m3的鉀離子污水處理系統(tǒng)、1套常溫下除氧系統(tǒng)、1套常溫除鐵設(shè)備系統(tǒng)、6臺(tái)套給水泵組,2套儲(chǔ)水箱。

  2016年,鍋爐系統(tǒng)共生產(chǎn)制造蒸汽2.56萬t蒸汽,合理運(yùn)作時(shí)間為1.18萬h,共耗水量3.10萬t,耗電量23.81萬kW·h;燃?xì)?63.99萬m3,占鍋爐系統(tǒng)總能源消耗的99%,鍋爐系統(tǒng)總能耗占廠區(qū)綜合能耗43.25%。鍋爐系統(tǒng)運(yùn)作高效率層面,2016年全年度氣汽之比103m3/t,水蒸氣比1.21m3/t,均沒有鍋爐系統(tǒng)電力能源業(yè)績考核主要參數(shù)設(shè)置的操縱范疇之內(nèi)。

  1.更新改造前情況

  鍋爐系統(tǒng)本年度電力能源損耗剖析關(guān)鍵集中化剖析鍋爐系統(tǒng)的表1所顯示。

  表1 鍋爐系統(tǒng)本年度耗能剖析

  1.1 鍋爐系統(tǒng)氣汽比分析

  2012年-2016年鍋爐系統(tǒng)氣汽比呈持續(xù)上升發(fā)展趨勢。氣汽比最少的是2012年,為91.77m3/t;較大的是2016年,為103.18m3/t;即每生產(chǎn)制造1噸蒸汽2016年比2012年多耗費(fèi)燃?xì)?1m3。五年內(nèi),氣汽比上升力度達(dá)12.43%,體現(xiàn)成都卷煙廠鍋爐系統(tǒng)熱效大幅度減少,環(huán)保節(jié)能室內(nèi)空間比較大,急缺進(jìn)行技術(shù)性改善,提升鍋爐系統(tǒng)熱效,減少鍋爐氣汽比。

  1.2 鍋爐系統(tǒng)電汽比剖析

  2012年-2016年成都卷煙廠電汽比均值為9.87kW·h/t,即近五年生產(chǎn)制造1噸蒸汽均值必須耗電量9.87kW·h。電力工程耗費(fèi)占蒸汽產(chǎn)品成本較小,鍋爐系統(tǒng)電力工程耗費(fèi)環(huán)保節(jié)能室內(nèi)空間較小。

  1.3 鍋爐系統(tǒng)飲用水使用率剖析

  2012年-2016年成都卷煙廠鍋爐系統(tǒng)水蒸氣比呈下降趨勢。水汽比大的是2012年,為1.36m3/t,水蒸氣比最少的是2016年,為1.21m3/t。依據(jù)鍋爐系統(tǒng)電力能源業(yè)績考核主要參數(shù)規(guī)定,水蒸氣比的操縱值≤1.50,五年內(nèi),水蒸氣比數(shù)據(jù)信息均在操縱值范疇內(nèi),環(huán)保節(jié)能室內(nèi)空間較小。

  1.4 給排水系統(tǒng)剖析

  因?yàn)檐浰O(shè)備再造鈉離子交換器運(yùn)作已久,系統(tǒng)老舊落伍,除氧器除氧率不合格,具體運(yùn)作中造成鍋爐氧浸蝕較為嚴(yán)重,鍋爐熱效大幅降低。與此同時(shí),冷凝水管路生銹比較嚴(yán)重,導(dǎo)致收購的冷凝水鐵元素量比較嚴(yán)重超標(biāo)準(zhǔn),鐵元素量達(dá)5.37mmol/L,無 ** 常收購應(yīng)用,導(dǎo)致很多熱能和水源的消耗。擬在目前標(biāo)準(zhǔn)下對(duì)該系統(tǒng)開展更新改造,使鍋爐在運(yùn)轉(zhuǎn)中盡較大很有可能降低氧浸蝕,提升鍋爐電力能源應(yīng)用高效率,確保鍋爐平穩(wěn)、安全性、高效率、環(huán)保節(jié)能的運(yùn)作。

  綜合性以上剖析:目前成都卷煙廠鍋爐系統(tǒng)氣汽比高位運(yùn)行,鍋爐服務(wù)器熱效稍低,為近五年最低標(biāo)準(zhǔn),急缺根據(jù)技術(shù)創(chuàng)新,提升鍋爐熱效。

  2.污水處理環(huán)保節(jié)能提升更新改造

  此次更新改造新上兩部除氧器,考慮到工程建筑載重負(fù)載,兩部除氧器安裝在目前的軟水設(shè)備間,而軟水設(shè)備安裝在鍋爐房二樓原除氧機(jī)器設(shè)備間,將1樓檢驗(yàn)間更新改造為鹽液池,而且提升一套鍋爐污水處理自動(dòng)控制系統(tǒng)及余熱回收利用裝置,與此同時(shí),拆換目前蒸汽冷凝水主管及隔熱保溫,并在二樓配備一臺(tái)電磁除鐵器和一套CCD(環(huán)境污染在線監(jiān)測系統(tǒng)),以提升鍋爐系統(tǒng)電力能源使用率。

  鍋爐系統(tǒng)節(jié)能項(xiàng)目進(jìn)行后,鍋爐污水處理系統(tǒng)一共分兩根供電路線。一條為飲用水經(jīng)鈉離子交換器解決后,達(dá)標(biāo)進(jìn)到軟儲(chǔ)水箱,軟化水經(jīng)熱力除氧器除氧后供鍋爐應(yīng)用;另一條為蒸汽冷凝水匯于冷凝水儲(chǔ)水箱后,經(jīng)電磁除鐵器去除冷凝水中鐵離子,通過CCD在線監(jiān)測達(dá)標(biāo)后進(jìn)到軟儲(chǔ)水箱,再經(jīng)除氧器除氧后供鍋爐應(yīng)用。

  加設(shè)除氧器后,鍋爐給排水溫度可達(dá)104℃,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于更新改造前的50℃。鍋爐給排水溫度提升,大幅度提高了鍋爐熱效,即鍋爐氣汽比大幅度提高。與此同時(shí),高溫冷凝水收購二次運(yùn)用,很多卡路里與水源得到再度運(yùn)用,大幅度提高了鍋爐水源使用率,即鍋爐水蒸氣比大幅度提高。

  3.能提升更新改造結(jié)果

  3.1 鍋爐給排水水體

  鈉離子交換器產(chǎn)出率合格水與除鐵設(shè)備后冷凝水在軟儲(chǔ)水箱混和,再通過除氧器除氧供鍋爐應(yīng)用。試運(yùn)轉(zhuǎn)期內(nèi),共對(duì)鍋爐給排水關(guān)鍵水質(zhì)指標(biāo)開展了25次測試。數(shù)據(jù)測試梳理如下所示:

  (1)溫度(℃):實(shí)驗(yàn)期內(nèi),鍋爐給排水溫度大為104℃,最少為99℃,氣溫為101.32℃。

  (2)強(qiáng)度(mmol/L):實(shí)驗(yàn)期內(nèi),鍋爐給水硬度酒醉為0.02mmol/L,最少為0.01mmol/L,均值為0.12mmol/L。

  (3)氯根(mg/L):實(shí)驗(yàn)期內(nèi),鍋爐給排水氯根大為15mg/L,最少為13mg/L,均值為13.32mg/L。

  (4)PH值:實(shí)驗(yàn)期內(nèi),鍋爐給排水PH值一直為7。鍋爐給水PH值檢測紀(jì)錄結(jié)果如下圖5.8所顯示。

  3.2 冷凝水水體

  冷凝水收購系統(tǒng)更新改造后,冷凝水收購質(zhì)量獲得非常大提高,絕大多數(shù)冷凝水經(jīng)電磁除鐵器解決后能夠鍋爐應(yīng)用。試運(yùn)轉(zhuǎn)期內(nèi),共收集15日智能回水水流量與氣溫?cái)?shù)據(jù)信息,如表2所顯示。

  表2 冷凝水收購系統(tǒng)試運(yùn)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)信息

  從實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)信息可以看得出,日回水流量較多為72.9m3,至少為59.1m3,均值每天智能回水65m3,蒸汽系統(tǒng)約60.6%的高溫冷凝水能得到綜合利用;地暖管間距大為82℃,最少為72℃,氣溫為77℃。

  收購的冷凝水中殘?jiān)饕荈e正離子,因而,冷凝水收購系統(tǒng)主要是根據(jù)電磁除鐵器除去冷凝水中的Fe正離子。更新改造進(jìn)行后,關(guān)鍵檢驗(yàn)冷凝水中鐵元素量(mg/L)的轉(zhuǎn)變狀況,及其PH值的轉(zhuǎn)變狀況。試運(yùn)轉(zhuǎn)期內(nèi),成都卷煙廠一切正常生產(chǎn)制造狀況下,每天均值可回收利用高溫蒸汽冷凝水65t、氣溫77℃。冷凝水經(jīng)電磁除鐵器過慮后,鐵元素量≤0.3mg/L,PH值為7,可供鍋爐安全性應(yīng)用。

  3.3更新改造后鍋爐系統(tǒng)運(yùn)作高效率

  鍋爐系統(tǒng)節(jié)能項(xiàng)目進(jìn)行后,試運(yùn)轉(zhuǎn)期內(nèi),共收集15日試運(yùn)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)信息開展系統(tǒng)運(yùn)作高效率剖析。

  (1)氣汽比:試運(yùn)轉(zhuǎn)期內(nèi),共生產(chǎn)制造蒸汽1608.7t,耗費(fèi)燃?xì)?4 ** 50kW·h,均值氣汽之比90.88 m3/t,單天氣汽比大為102.1m3/t,最少為77.37m3/t,遠(yuǎn)小于同期相比均值。

  (2)水蒸氣比:試運(yùn)轉(zhuǎn)期內(nèi),共生產(chǎn)制造蒸汽1608.7t,耗費(fèi)水1555.1m3,均值水蒸氣之比0.97m3/t,單天水蒸氣比大為1.12m3/t,最少為0.82m3/t,遠(yuǎn)小于同期相比均值。

  (3)電汽比:試運(yùn)轉(zhuǎn)期內(nèi),共生產(chǎn)制造蒸汽1608.7t,耗費(fèi)電17992kW·h,均值電汽之比11.19kW·h/t,單天電汽比大為13.42kW·h/t,最少為9.82kW·h/t,略低同期相比均值。

  3.4鍋爐系統(tǒng)節(jié)能項(xiàng)目環(huán)保節(jié)能實(shí)際效果預(yù)測分析

  成都卷煙廠鍋爐系統(tǒng)節(jié)能項(xiàng)目進(jìn)行后,鍋爐系統(tǒng)電力能源使用率明顯增強(qiáng),尤其是飲用水與燃?xì)馐褂寐手笜?biāo)值。氣汽比與同期相比較為減少22.00m3/t,即每形成1t蒸汽,降低燃?xì)夂馁M(fèi)22m3,減少力度達(dá)19.5%;水蒸氣比與同期相比較為減少0.42m3/t,即每形成1t蒸汽,降低水耗費(fèi)0.42m3,減少力度達(dá)30.4%;電汽比與同期相比較為減少2.67 kW·h/t,即每形成1t蒸汽,降低電耗費(fèi)2.67kW·h,減少力度達(dá)19.3%,鍋爐系統(tǒng)電力能源使用率指標(biāo)值總體優(yōu)良。

  電力能源節(jié)省計(jì)算方法如下所示:

  式中,W—電力能源節(jié)省量

  M—蒸汽生產(chǎn)制造總產(chǎn)量

  P—企業(yè)蒸汽能耗減少值

  2016年鍋爐系統(tǒng)共生產(chǎn)制造蒸汽25586t,依據(jù)上公式計(jì)算可獲得,預(yù)估全年度可節(jié)省飲用水耗費(fèi)1.07萬m3,經(jīng)濟(jì)效益8.00萬余元;預(yù)估全年度可節(jié)省電耗費(fèi)6.83萬kW·h,經(jīng)濟(jì)效益6.28萬余元;預(yù)估可節(jié)省燃?xì)?6.29萬m3,經(jīng)濟(jì)效益182.38萬余元。成都卷煙廠鍋爐節(jié)能項(xiàng)目預(yù)計(jì)本年度總盈利近196.66萬余元。

  4.完畢

  鍋爐系統(tǒng)提升熱力除氧器,可大幅度提高鍋爐給排水溫度,減少鍋爐氣汽比,提升鍋爐系統(tǒng)燃?xì)馐褂寐?。熱力除氧器本身要耗費(fèi)鍋爐系統(tǒng)一部分蒸汽,可根據(jù)收購冷凝水提升除氧器給排水溫度,閃蒸鍋爐污水處理水造成蒸汽供除氧器應(yīng)用等對(duì)策,降低除氧器蒸汽需求量。蒸汽冷凝水收購系統(tǒng)中,電磁除鐵器過慮后的冷凝水絕大多數(shù)可用以鍋爐系統(tǒng),可減少鍋爐飲用水耗費(fèi),減少鍋爐系統(tǒng)水蒸氣比和氣汽比。

  此次成都卷煙廠鍋爐系統(tǒng)環(huán)保節(jié)能提升更新改造的取得成功,針對(duì)工業(yè)生產(chǎn)低電壓蒸汽鍋爐領(lǐng)域,尤其是煙草蒸汽鍋爐更新改造具備不錯(cuò)的參考實(shí)際意義。

  原文章標(biāo)題:工業(yè)生產(chǎn)蒸汽鍋爐環(huán)保節(jié)能提升更新改造實(shí)踐活動(dòng)

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本文標(biāo)題:工業(yè)蒸汽鍋爐節(jié)能優(yōu)化改造實(shí)踐

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